[:(] Probleme mit der MTS-3SDI-PEC

  • Hallo Freunde,


    allmählich zweifle ich an mir:


    Ich habe die EQ6 mit MTS-3SDI. Die EQ6 wurde wegen zu großem Schneckenfehler gerade ausgetauscht. Der Schneckenfehler beträgt jetzt ca. 35-45 Bogensekunden (mit GA-4 und hingucken ermittelt). Er ist eindeutig periodisch. (Ist er eigentlich abhängig von der Beladung ? Ich hatte bei der Ermittlung nämlich mein 4"-Leitrohr nicht drauf.)


    Nun habe ich mal wieder versucht, die Steuerung zu nutzen, um mit der PEC Verbesserungen herbeizuführen. Deshalb habe ich die PEC-Tabelle aufgenommen.


    Ergebnis ist gewesen, das der Fehler größer ( !!! ) wurde und ca. 50-55 Bogensekunden betrug !


    Ich habe die Montierung in einem Maß eingenordet, dass der Stern für min. 5 Minuten in Deklination nicht vom Fadenkreuz wegwanderte. Als Stern nutzte ich einen Gürtelstern des Orion.


    Wie kann das sein ? Das soll doch sonst eigentlich immer was bringen.
    Muß man die PEC-Tabelle durch abschalten bei Power On ungültig machen bevor man eine neue aufnimmt ? Was mache ich falsch ? (Die Werte für Frequenz und Übersetzung müßten stimmen, sonst würde ja die Nachführgeschwindigkeit falsch sein. Hat die Steuerung 'ne Macke (kann ich mir nicht vorstellen) ?


    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. (Vielleicht mit einer Anweisung, wie Ihr es macht. Vielleicht finde ich ja einen Punkt, bei dem ich eine Denkblockade habe.)



    Gruß


    Mark

  • Hallo Mark -
    ich würde als erstes IMMER die PEC-Tabelle löschen.
    Warum das? Nun - wie soll sich die Steuerung merken, wo die Schnecke gerade steht?
    Dann mußt Du weiterhin sicherstellen, daß die Übersetzung richtig eingestellt ist - d.h. nicht nur die Gesamtübersetzung, sondern auch die des Schneckengetriebes. Daran hängt ja die Periodendauer der PEC.
    Zum Schluß mußt Du sicherstellen, daß die Schnecke nach Aufnahme der PEC-Tabelle nicht mehr gedreht wird, sondern NUR noch vom Motor angetrieben. Sonst verschiebst Du sozusagen die Phasenlage der Korrektur.
    Wenn noch weitere Fragen sind, schreib gerne.


    Gruß


    ullrich

  • Hallo Ullrich,


    danke für die Hinweise.


    Wie löschst Du die PEC ? Strom weg, wenn die Nachführung eingeschaltet ist ?
    (Das mit dem per Hand ungültig machen der PEC-Tabelle hatte ich noch nicht ausprobiert.)


    An der EQ6 hat man keine manuelle Verstellmöglichkeit. Demnach müßte die Schnecke ja die letzte der Steuerung bekannte Position behalten. Meinst Du mit IMMER, dass Du vor jeder Beobachtung eine neue PEC-Tabelle aufnimmst ?


    Wenn meine Übersetzung falsch wäre, müßte doch die Nachführgeschwindigkeit nicht stimmen, oder ? Die ist aber korrekt.


    Gruß


    Mark

  • Mit 'IMMER' meine ich immer nach Einschalten der Steuerung.
    Und Übersetzung:
    Damit ist gemeint - wenn Du als Gesamtübersetzung zum Beispiel 17280 eingestellt hast, kann das entweder 120x144 sein (die 144 ist die Schneckenübersetzung) oder 60x288. Im ersten Fall macht die Schnecke eine Umdrehung in 10 Min, im zweiten in 5 min.
    Die Steuerung muß ja wissen, wie lange die Korrektur dauert.
    Leider habe ich keine MTS 3 sondern eine FS 2 von Michael Koch an einer WAM 650 move - die einen periodischen Fehler von 15" hat und ein sehr stabiles Schneckengetriebe besitzt.


    Heute Abend werde ich damit aber mal testen gehen.


    Gruß


    ullrich

  • Hallo Mark,
    """Wie löschst Du die PEC ? Strom weg, wenn die Nachführung eingeschaltet ist ?"""


    Ganz einfach, indem Du einfach eine neue Tabelle aufnimmst. Du musst nichts löschen!!


    Gruß Bernd

  • Hallo Bernd,


    ich habe jetzt schon mehrere Versuche durch, d.h ich habe mehrmals die PEC-Tabelle aufgenommen.
    Jetzt habe ich mal sicherheitshalber die PEC von Hand ungültig gemacht. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. (Man greift ja inzwischen zu jedem Strohhalm.)


    Welche Werte hast Du denn für die EQ6 eingestellt, falls Du eine hast. Funktioniert bei Dir die PEC ? Von wieviel auf wieviel Bogensekunden wurde der Fehler denn verringert ?


    Gruß


    Mark

  • Hallo Ullrich,


    meine Einstellungen für die EQ6 mit 12 Volt sind folgende:


    RAslow = 26.632747 ;180*132.8*96/86164
    RAfast = 426.0 ;16x
    DEslow = 26.632747
    DEfast = 426.0 ;16x
    RAMG = 12749 ;132.8*96=12748.8 (rounded)
    DEpwm = 50.4%
    RApwm = 50.4%
    DElimit = 900
    RAlimit = 900
    Acceleration = 2
    Stepsize = 1/64
    Corrfactor = 1.5


    Ich programmiere sie über MTSCONFI.


    Fehlt was oder ist etwas falsch ? Ich habe die normalen Standardmotore. Wenn etwas fehlt: Wie ist dann die Syntax ?


    Dank und Gruß


    Mark

  • Hmm :


    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">RAMG = 12749 ;132.8*96=12748.8 (rounded)
    RAslow = 26.632747 ;180*132.8*96/86164
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">


    RAMG bedeutet Right Ascension Motor-Getriebe


    evtl ist da der Hund begraben - denn das Schneckenrad kann definitiv KEINE 132,8 Zähne haben. Logisch wären 180 oder 132 - dann würde das anders stehen :
    RAMG = 17280 ; 180*96=17280 (exactly)
    bzw.
    RAMG = 12672 ; 132*96=12672


    96 ist wohl die Schrittzahl der Motoren - also 48 Vollschritte = 96 Halbschritte.


    Wobei mir schleierhaft ist, woher diese 132,8 kommen. Denn jedes Zahnradgetriebe kann ja nur mit ganzzahligen Zähnezahlen arbeiten.
    96 ist wohl die Schrittzahl der Motoren - also 48 Vollschritte = 96 Halbschritte.



    Oder im Getriebe ist eine Zahnrad-Kombination 100:83 eingebaut, was aber höchst unwahrscheinlich ist, denn ein Zahnrad von 83 Zähnen wird selten gebraucht und ist demzufolge teuer.


    Ich hab eben mal bei Boxdörfer geschaut:
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn Sie ein Display angeschlossen haben, können Sie die Programmierung
    verfolgen, bzw. die aktuellen Einstellungen kontrollieren. Angezeigt wird weiterhin
    die aus aktueller Nachführfrequenz und Motor*Getriebe-Untersetzung ableitbare
    Schnecken-Getriebe-Untersetzung. Sollte dieser Wert vom tatsächlichen abweichen,
    stimmt entweder die Motor*Getrieb-Untersetzung oder die Nachführfrequenz noch
    nicht ganz.
    Wenn nun die Motor*Getriebe-Untersetzung korrekt programmiert ist, haben Sie die
    Möglichkeit durch die weitere Eingabe der Untersetzung des Schnecken-Getriebes
    (Zähnezahl des Schneckenrades bei eingängiger Schnecke) die Nachführfrequenz
    exakt zu programmieren.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">


    Das ganze ist für mich etwas schwer nachzuvollziehen, da ich keine MTS3 habe.


    So - nun habe ich mal gegoogelt:
    http://www.eq6.de/technisches.htm
    Dort findest Du den Fehler [;)]


    Die 132,8 sind es nämlich - es muß dort heißen 132


    Damit weicht auch die Frequenz etwas ab. Siehe auf der o.g. Seite zur EQ6.


    Gruß


    ullrich

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